多介质过滤器水头损失突然下降(即水流通过滤层的阻力异常减小)通常意味着过滤系统出现了 “短路” 或滤层功能失效,需及时排查原因以避免出水水质恶化。具体原因如下:
一、滤层结构破坏,导致水流短路
滤料层出现裂缝或空洞
反冲洗强度过大(如反冲洗水流速超过设计值 2-3 倍)时,高速水流可能冲击滤料层,导致局部滤料被冲走,形成贯穿性裂缝或空洞。原水会直接从这些通道未经有效过滤快速通过,水头损失骤降(如从正常的 0.3m 降至 0.1m 以下)。
滤料长期使用后级配混乱(如上层细滤料与下层粗滤料混合),或滤料填充量不足(未达到设计高度),也可能形成滤层间隙过大的区域,引发水流短路。
承托层移位或破损
承托层(如鹅卵石、石英砂垫层)的作用是支撑滤料并防止滤料进入布水系统。若反冲洗时水流不均匀(如布水器堵塞导致局部流速过高),可能使承托层被冲翻、移位,甚至随水流进入管道,导致滤料与布水系统之间形成空隙,水流直接从空隙穿过,水头损失急剧下降。
二、布水 / 集水系统故障,导致水流分布异常
布水器或集水器破损、脱落
布水器(如多孔板、滤帽、支管)若因材质老化(如塑料滤帽脆化)、安装松动或反冲洗压力过高而破损,会导致进水直接从破损处涌入滤层底部,未经过滤层过滤即通过集水系统流出。例如,滤帽脱落会形成直径 1-2cm 的 “通道”,水流阻力大幅降低,水头损失突然下降。
管道或阀门泄漏
过滤器进水管道、出水管道或阀门若出现破裂、密封失效(如法兰垫片损坏),会导致部分原水未进入滤层,直接从泄漏点混入出水侧。例如,进水阀内漏时,高压原水会绕过滤层直接流入出水管道,使整体水头损失骤降,同时出水水质会因混入未过滤水而明显恶化(如浊度突然升高)。
三、滤料流失或性能失效
滤料大量流失
反冲洗时若排水阀未及时打开、反冲洗时间过长,或滤料粒径过小(如石英砂粒径小于设计值 0.5mm),可能导致滤料随反冲洗水大量流失(如单次反冲洗流失量超过 5%)。滤料量不足会使滤层厚度减小、孔隙率过大,水流阻力显著降低,水头损失随之下降。此外,滤料流失还会导致过滤精度下降,出水悬浮物超标。
滤料被污染物 “穿透”
若原水中含有大量黏性物质(如乳化油、高分子有机物)或突发性高浓度污染物(如暴雨导致原水浊度骤升),可能在短时间内穿透滤层,附着在滤料深层甚至集水系统表面。此时滤层整体阻力因污染物填充不均而局部降低,同时污染物可能破坏滤料间的截留结构,导致水头损失异常下降,伴随出水水质恶化(如 COD、浊度超标)。
四、测量或操作失误
水头损失监测仪表故障
用于测量水头损失的压差计(如差压变送器、U 型管压差计)若出现零点漂移、传感器堵塞或接线故障,可能误报 “水头损失下降”。例如,进水侧压力传感器堵塞时,测量值低于实际值,计算出的水头损失(进水压力 - 出水压力)会偏小,造成 “下降” 的假象。
操作参数误调
人为误操作(如误开旁通阀、反冲洗阀门未完全关闭)会导致部分水流绕过滤层,直接从旁通管道或反冲洗管道流出,使通过滤层的水量减少,水头损失突然下降。例如,旁通阀开启 10% 时,约 10% 的原水未过滤直接进入出水,整体阻力降低。
总结:水头损失突然下降的核心原因是水流未经过滤层有效过滤即流出,通常伴随出水水质恶化(如浊度、悬浮物升高)。需结合现场检查(如观察滤料层是否平整、检查阀门状态、校验仪表)快速定位问题,避免因水质不达标影响后续工艺(如反渗透膜污染、离子交换树脂中毒)。
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多介质过滤器水头损失上升过快(即水流通过滤层的阻力异常增大)会对过滤系统及后续工艺环节产生一系列连锁危害,不仅影响设备运行效率,还可能导致安全风险和经济损失。具体危害如下:一、直接影响过滤系统运行效率
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